自1935年公司创立以来,IMAO公司就一直地不断地优化自身的生产及工作,从一些细节着手解决各种问题,提高生产效率,优化生产成本,避免出现各种缺陷和错误。本文就详细介绍IMAO夹具公司设计并改善前后对比的案例: 隔板储物箱大改造
在今尾,我们会以提高生产率,增强产品质量为目标进行不断地改进和改善工作,这个版块每周都会向大家介绍我们实际的改善活动事例,从5S活动到如何更好的提高安全性,以及成本的削减等方面做详细介绍。
这周的改善活动记,是关于如何对很难看到具体盛放物的储物箱进行改造~
► BEFORE ~改善前~
运送产品时会使用到大量的隔板,这些隔板平时就会集中存放在这些大的塑料储物箱里。
<问题点>
・无法详细的知道每个箱子里到底有多少个隔板。也看不清隔板具体的型号。
・一个个拿出来数的时候会造成大量的堆积。
・再放回储物箱的时候还容易造成隔板的损坏
► AFTER ~改善后~
不再使用塑料储物箱,而是按照隔板的型号进行分类,制作一个分类储物柜。
<效果>
・找隔板的时间从3分钟缩短到30秒,节省了时间。
・每个隔层都有型号的标记,找起来更方便。
・不再造成不必要的堆积,隔板的使用寿命也变长了。
这是我们做出的改良方案
这是一个无论谁都能很方便操作的分类储物柜,希望在作业中能给大家带来一些便利。
本文转载于:今尾 (株式会社IMAO) 夹具技术指南