自1935年公司创立以来,IMAO公司就一直地不断地优化自身的生产及工作,从一些细节着手解决各种问题,提高生产效率,优化生产成本,避免出现各种缺陷和错误。本文就详细介绍IMAO夹具公司设计并改善前后对比的案例:利用3D打印机,解决切粉阻塞问题
这周的改善活动记主要介绍了如何利用打印机,解决切屑和切削油阻塞的问题~
►BEFORE ~改善前~
在工件加工完成之后,切屑和切削油会将固定治具的地方阻塞。
<问题点>
每次加工之后都需要用真空吸尘器进行清理,如果清理的不够仔细,留有切屑,会损伤定位螺栓,所以清扫起来要格外小心,费时费力。
►AFTER ~改善后~
为了避免切屑和切削油的阻塞,我们利用3D打印机制作了一个阻隔盖。
<效果>
固定处不会再有切屑阻塞,加工之后的清扫时间比之前缩短了10分钟左右。因为一周内要进行多次的治具加工和清扫,这样看来,可以说是能够缩短相当长的时间了。
-这是我们做出的改良方案-
为了方便阻隔盖的拆卸,我们用螺丝代替把手进行安装,使用3D打印机的话,一个盖子的成本大约在5日元左右,价格十分便宜。
本文转载于:今尾 (株式会社IMAO) 夹具技术指南